2 解决措施 针对上述原因,提出以下解决措施:(1)在运行中尽最大可能减少结渣,如采用合适的过量空气系数、合理的风粉配比、控制炉内温度等。(2)提高碎渣机的性能,以减少灰渣颗粒的直径。(3)在灰渣泵上加装液力偶合器,以调节泵的转速,改变泵的出力。(4)对灰渣泵进行改型,以适应2台灰渣泵运行时流量减少的要求。方法之一就是车削叶轮外径。在假设叶轮车削前后泵效率基本不变的情况下,根据车削定律: 可算出车削后的叶轮外径D2a约为850mm原设计工况下,流量Q=1040m3/h,扬程H=882.6kPa,叶轮直径D=900mm,功率N=570kW,每台泵在额定工况下所需流量Qa=951.3m3/h,由此可知D2a约为850mm。 通过核算,总阻力损失为325.6kPa,小于787.5kPa。因此,灰渣泵叶轮改为直径为850mm是可以满足除灰要求的。 3 改造后的效果 灰渣泵叶轮直径在900mm时,电机运行电流为60A,当叶轮直径改为850mm后,电机运行电流为42A,这样一年可为电厂节省厂用电费22.7万元。 叶轮直径为900mm时,为满足泵量最小流量,每小时需补水300t,叶轮改造后,不再需要补水,因此1a可为电厂节省补水费用为55万元(每吨水按0.21元计)。 叶轮更换后可连续运行50d,按此情况计算,1a可节省10台以上的出口调节阀,若每台调节阀按2.4万元计算,每年可节省24万元。 综上所述,叶轮改造后1a可节省100多万元。 4 结论 灰渣泵设计流量偏大,造成出口调节门开度减小,而开度越小,磨损越严重。 当灰渣泵叶轮直径由900mm车削到850mm后,可解决泵出口调节门严重磨损问题,同时1d可节省约100多万元。 (责任编辑:admin) |