根据故障录波图和保护动作情况分析,保护动作正确。500kV I母母差保护动作,故障点应该在母差保护范围之内。 母差保护和线路保护同时动作,线路保护装置故障测距为B相接地0.09km,证明故障点就在站内。判断故障点应该位于5051断路器罐体以内的两组电流互感器之间。如果是5051罐体内部故障,则500kV I母母差保护和HH线线路保护都属于正确动作。 第5串的中断路器5052B相跳闸后重合成功的原因:500kV I母母差保护动作,该串边断路器5051跳闸以后,已经将故障点隔离。据此分析,故障点应在5051罐体以内的断路器断口至母线侧电流互感器之间的气室内。 经专业人员现场检查,在5051断路器机构储气管对地有放电痕迹,断路器机构泄压。初步判断故障点在断路器罐体内部。 2.4 解体检查结果 1)对5031断路器进行了解体检查,发现(B相)罐体内部均压罩与外壳间发生击穿。分析认为,是局部电场畸变,导致均压罩与外壳间发生击穿; 2)对5051(B相)解体检查结果显示:5051断路器(B相)第4串合闸电阻炸碎,合闸电阻端部均压罩存在明显的电弧放电痕迹。 分析认为,5051(B相)罐体下部壳内表面存在异物导致第4串合闸电阻端部均压罩对罐体放电。初始由于一串电阻的限流,使得放电(短路)电流在4 000A~5 000A间,在不到10ms的时间内,造成通串合闸电阻爆炸,从而导致直接对地放电,接地短路电流达到约20kA。 3 结论 母线失压故障产生的原因很多,要认真总结分析。变电站值班人员要按照值班规定对设备进行日常巡视,发现问题及时解决,对突发故障,要按应急预案冷静处理,确保设备安全运行。 |