2.1 故障情况 某日15:25,HJ变电站在进行QHI回线由检修转热备用的操作,操作至推上50311隔离开关时,在50311隔离开关动、静触头即将接触时,发出异常声响,500kV I母母差保护动作,500kV I母各边断路器跳闸。同时,QHI回线分相高频距离保护、光纤电流差动保护有动作信号。 值班人员对50311隔离开关及500kV I母所有设备进行检查,确认没有影响500kVI母恢复送电因素后,向网调值班调度员汇报。 按网调调度员命令,拉开50311隔离开关,然后用另一串的5051断路器对500kV I母充电后,母线恢复运行。5051断路器合上约半分钟后,500kV I母母差保护再次动作,5051断路器三相跳闸。同时HH线两套线路保护动作,第五串的中断路器5052B相跳闸后重合成功。 500kVI母母差保护再次动作跳闸,是在合5051断路器之后发生的,判断5051断路器罐体内部很可能有故障发生。 第二天4:20,合上500kV I母第六串边断路器5061对I母充电正常。4:31,500kV I母送电结束。 2.2 第一次母差保护动作跳闸故障分析 1)母差保护动作情况:两套母差保护均动作,保护装置判断故障类别为I母B相接地故障。 2)QHI回线路保护动作情况 (1)分相高频距离保护:纵联距离保护动作时间为45ms;距离保护I段保护动作时间为38ms;保护装置判断故障类别为B相故障; (2)光纤纵差保护装置:光纤纵差保护动作,保护装置判断故障类别为B相故障。 根据保护动作情况及录波报告分析,5032断路器未合闸,在操作50311隔离开关时,500kV I母母差保护动作,故障电流明显。 根据故障录波图和保护动作情况分析,保护动作正确。母差保护和线路保护同时动作,判断故障点应该位于5031断路器罐体以内的两组电流互感器之间。因为故障前503l断路器在分闸位置,由此可以判断为5031断路器与母线侧电流互感器之间故障。如果是5031罐体内部故障,则500kV I母母差保护和QH I回线线路保护都属于正确动作。 2.3 第二次母差保护动作跳闸故障分析 500kV I母母差保护第二次动作,发生在事故处理的操作中。 1)母差保护动作情况 两套母差保护均动作,保护装置判断故障类别为I母B相接地故障。 2)HH线保护动作情况 (1)第一套保护装置:工频变化量阻抗保护动作时间为9ms;B相出口;电流差动保护动作时间为12ms;B相出口;距离保护I段保护动作时间为23ms;B相出口。故障测距结果:0.09km; (2)第二套保护装置:光纤纵差保护动作时间为19ms;保护装置判断故障类别为B相故障;接地距离保护I段保护动作时间为17ms;B相出口。故障测距结果:0.2km。 (责任编辑:admin) |