3、长期运行,动、静触头间,用于润滑用的凡士林、导电膏等,老化、吸尘、变质、硬化,导致接触电阻增大。动、静触头清洗后,抹导电膏比凡士林的效果好。导电膏中的锌、镍、铬等细粒填充在接触面的缝隙中,等同于增大了导电接触面,金属细粒在压缩力或螺栓紧固力作用下,能破碎接触面上金属氧化层,使接触电阻下降,相应接头温升也降低,使接头寿命延长。 2、主变低压侧隔离开关 故障案例一:2011年5月初,运行人员发现主变低压侧隔离开关触头示温片100℃变色,停电、打磨触头,收紧磁锁板调整螺栓后,投入运行正常。
故障案例二:2011年10月22日,主变低压侧隔离开关操作后投运,发热较为严重,停电重新分合,清洗、打磨静触头,在主变低压侧隔离开关合闸状态下,从柜后检查其合闸状态正常,动静触头间无间隙,适当收紧磁锁板螺栓后,关闭柜门不再操作隔离开关。投入运行后,温度正常。 主变低压侧采用GN22-12/6300型隔离开关。此产品与传统结构产品不同之处在于,采用了合闸-接触两步动作原理,即主轴转动的前800位移为合闸过程,用于转动动触头,使之从开断极限位置运动到合闸极限位置。动触头转动后100为锁紧行程,用于锁紧装置动作,顶杆向外推出,磁锁板起杠杆作用,将杠杆的推力放大约5.5倍后,将动静触头压紧,形成紧密结合,主变低压侧隔离刀闸9011G构成及动作原理详见附图。试分析发热原因如下: 1、该型隔离开关设计存在不合理现象 正常运行时,动静触头连接,但动触头固定杆存在导流现象。因为在此时,固定杆中部一直靠在静触头上的解锁止位桩上,与静触头连接,形成导流回路。虽然电阻大的分流少,但由于是不固定接触,小电流通过时,也会产生发热,只是发热量较小,对设备的正常运行极为不利。 2、出厂时,未将隔离开关的行程调整好,导致操作把手在隔离开关的锁紧行程调整好,导致操作把手在隔离开关的锁紧行程未完全接触好,接触电阻明显增大。通过大电流,必然导致发热。发热量取决于通过的电流大小和回路中的接触电阻大小。发热量增加又导致接触电阻增大,形成恶性循环,温度越来越高,可能造成触头氧化变色,甚至触头间导电部分粘连。由于主回路导流不畅,会导致动触头固定连杆通过部分电流,造成发热。因为是铁结构,又是不固定连接,发热会在此处体现得相当明显。温度越来越高,最终将动触头固定连杆烧断,动触头间隙进一步增大,温度继续上升,最终因高温作用,动触头固定装置被烧断,导致动触头脱落,隔离开关烧毁。 3、设计上的软缺陷 (责任编辑:admin) |