(1)提高配件的加工精度,使铝支座与轴、换向器与钢销、轴等紧密配合,减小空程间隙。 (2)加强装配工艺质量控制,提高装配工艺质量。在真空断路器装配过程中,注意安装合理,不使真空灭弧室受到额外的力。调整导向管的位置,使灭弧室动触头的运动轨迹通过灭弧室的轴心,真空灭弧室动触头活动自如,无任何卡涩现象。 (3)适度加大触头超程弹簧预压力。 通过采取以上措施,可以有效地控制真空断路器合闸弹跳时间。 ZN23-35真空断路器由于触头面积大、行程长,合闸速度快、冲量大,尤其是在配CT10型弹簧操作机构时,弹跳大而且不易稳定。为了减小弹跳值,在真空断路器灭弧室静端如加设蝶形簧等,能形成合闸缓冲,使合闸弹跳时间减小,但却带来断路器工作不可靠的问题。在江苏盐城供电部门,调试人员反映某大型开关厂生产的ZN23-35真空断路器在安装前测试弹跳值非常小,三相均只有1ms,但一连上母排,弹跳就变得非常大,达10ms以上,这是因为采用了静支座合闸缓冲的缘故。在安装前,缓冲效果明显,所以弹跳较小,但连接上母排以后,静端被固定,失去了缓冲效果,导致弹跳加剧。一般情况下,进行机械特性试验都拆除了母线,所以这种情况较隐蔽,不易被察觉。在加了合闸缓冲装置以后,合闸过程中静触头不再是刚性的,静触头随动触头运行距离加大,灭弧室抖动幅度随之增大,这样极有可能造成灭弧室外壳破裂,而且在开断故障电流时,故障电流所产生的巨大电动力,会造成灭弧室横向摆动,导致灭弧室损坏,从而引发断路器爆炸事故。靠降低断路器的可靠性来保证合闸弹跳参数,延长本已足够长的真空断路器的电寿命,是得不偿失的。 我国已有20多年的真空断路器运行经验,从国内真空断路器运行情况来看,由于真空断路器寿命终结而发生故障的并不多见。从运行情况来看,国产真空断路器最大的问题是可靠性差,尤其是机械故障率高。大量资料表明,国产真空断路器各项参数如电寿命等均已达到甚至超过国外同类产品,唯有可靠性与外观与国外产品仍有相当大的差距。断路器的高可靠性是国产断路器必须奋起直追的首要目标,在断路器的可靠性问题解决之前,过长的电寿命是一种不必要的浪费,因而弹跳问题要解决,但首先必须设法提高国产真空断路器的可靠性。目前国产的10kV系列真空断路器和配电磁机构的35kV真空断路器,由于采取了一系列技术措施,经过不断地完善和发展,其可靠性极高,各项性能指标包括合闸弹跳时间在内,都十分稳定。配CT10型弹簧操作机构的35kV真空断路器,由于操作机构的设计和生产的质量问题,机械故障率高,可靠性低,尤其合闸弹跳时间长,难以调整,且不稳定,是所有断路器生产厂在生产该型断路器时所遇到的共同问题。目前研制的ZN23-35配弹簧操作机构的改进型真空断路器,操作机构与真空断路器反力特性能很好地匹配,消除了配CT10型弹簧操作机械的ZN23-35真空断路器存在的机构振动大,弹跳不稳定,机械故障率高等现象,有效提高了真空断路器的可靠性。 (责任编辑:admin) |